第249章 实验成功(1 / 2)

第249章 实验成功

从第二天开始,赵师傅带著小张就开始了实验新配方。

车间里,电弧炉火光刺眼,赵师傅开炉,小张把5公斤酸洗废钢扔进去,半小时化成钢水。赵师傅让一个学徒加0.12公斤硅铁脱氧,搅三分钟,又让一个学徒撒1.1公斤锰矿和0.25公斤焦炭。

赵师傅喊:“吹氮气,三分钟!”小张接气瓶吹,钢水翻腾。保温十分钟,两个学徒工倾斜炉子,倒进模子,凉成10厘米坯。

等凉透后,小张就开始进行测定,测定后,林哲看了看数据,皱眉道:“锰低了,强度顶多320兆帕。吹气不够,锰没化透,沉底了。”

他转身对赵师傅说:“气量太小,0.5升每分钟不够,调到0.8升,您看行吗”

赵师傅看了看样块,点点头,说道:“好,下一炉我们再试试。”

接下来几天里,赵师傅带领徒弟们和小张又开了好几炉,

有几炉是锰够了,碳高了,导致韧性差。有时候焦炭多了,保温时碳溶进去了。有时候吹气过头,氧气跑光了碳就高。”

林哲心想如果是大炉碳就更难控制了,焦炭得精確称,多了得吹氧脱碳,加个氧气管可能更好。

这期间,下一批设备也到了,林哲组织人手把小型轧机装好,又根据说明书学习如何使用金相显微镜和光谱分析仪。

金相显微镜可以用来看晶粒和结构,先取钢样,砂纸打磨成镜面,用硝酸酒精腐蚀几秒,就露出晶界和微观结构。

再放进金相显微镜,可以放大100-500倍,可以看晶粒大小、均匀性,判断锰、碳、硅分布。

与原来敲开看断面只能粗判顏色和纹路,金相显微镜能细到微米级,成分偏差一目了然。

光谱分析仪可以用来测元素含量。把钢样,打磨平整,放进光谱分析仪,用电弧或火激发,

钢样就会发出特徵光谱。

仪器自动分析谱线强度,对照標准曲线,直接读出n、c、si的百分比,不仅速度快,而且精度还比滴定高几倍,连微量杂质都能测。

原来化验法,手忙脚乱还容易出错,光谱分析仪一键搞定。

两设备配合,半小时內能验完一炉钢,比原来一小时多快一倍,而且准確了很多。

有了这两个新设备,林哲的实验进入了快车道。

而且林哲利用把很多原料都进行了测定,发现厂里的矿石品位低,获得的锰铁和硅铁质量也不高,更重要的是,也不知道是从哪里弄来的,每批的成分含量都不一样。

经过七八次尝试后,小张他们越来越熟练,终於完成了。测定后,非常准確,与標准相比,正负不超过0.01%。

赵师傅高兴的说:“真的成了。”

林哲说道:“先一步就是轧制,再烧几炉,按照这个工艺標准再来几次,把標准固定下来。我们过两天统一进行轧制。”

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林哲又开始在黑板上標“1180°c1050c900c”,说道:“坯子烧到1180度,粗轧1050度压到15毫米,精轧900度压到5毫米。轧完喷水雾,每秒降5度,凉到600度停,再自然晾乾。到时候我们再仔细测测性能。”

又烧了几炉,除了有一次因为炉渣没有清理乾净,造成了锰被裹走,强度不够外,其他的每次都成功了,总共製作了四五十公斤的钢坏。

炉子火不匀,钢坯一边烫一边冷,林哲弄了三个隔板,分1200度、1100度、950度三档,钢坯慢慢移动,温差控制住了。

又有几次类似的难题,林哲都给解决了,最后终於成功做出来成品。

刚做出来,赵师傅试了试,就说:“这个比厂里现在的好多了,虽然没有那么硬,但是也没有那么脆,有韧性,好多了。”

林哲笑著说:“测试一下吧,看看和理论数据有没有差。”

测试后,赵师傅惊讶的发现,与林哲事先说的数据相差无几。

林哲说道:“你们再试著製作几次,把工艺流程固定下来。我再研究看看能不能大规模应用。”

吴主任很快就知道了,正在做实验的时候,吴主任和李厂长就来了。

吴主任看到林哲手上的报告,拿过来一看,hs-n-350,屈服强度352兆帕,抗拉强度480兆帕,延伸率26%,硬度hb145。

大声笑著说:“小林,不得了,真给你试出来了,你到底怎么弄出来的,我们平时弄还不得实验几百次才能確定。牛,真牛,你再给介绍介绍。”

林哲笑著说:“这种强度和韧性的高强度低合金钢,在国际上並不算什么先进东西。

但是我们以锰为主要强化元素,取代了昂贵的镍和鉬,同时通过控轧控冷工艺,让材料在保持高强度的同时,韧性也大幅提升

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